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三菱系统开机后常见的故障及排除 - 加工中心

开机后可能在[诊断]――[报警] 画面上显示很多故障报警,而且有些报警调试与实际现象并不相同 ,需要分析判断予以解除。 [M01 0006 XYZ]――这一故障报警表明某一轴或3轴全部超过硬极限。  现象:实际情况是各轴尚未运动并未碰上极限开关。  故障分析及排除: A. 各极限开关信号地址是按照系统规定连接,但接成了常开点,系统因此检测到了过行程故障。  处置:只需将极限开关接成了常闭点,该故障消除。 B. 各极限开关信号地址不是按照系统规定连接。  处置:设置参数#2073,#2074,#2075,#1226 ,将极限开关信号接成了常闭点。 2.2 [S02 2219 XYZ] , [S02 2220 XYZ] , [S02 2225 XYZ], [S02 2236 XYZ]――初始参数设置错误。  处置:这表示开机后设定的伺服参数不对,要根据电机或编码器型号进行设置。 2.3 [Y03 MCP XYZ]――伺服驱动器未安装  现象:实际情况是伺服驱动器已安装,为什么会出现这类报警?  分析和处置: 1. 各连接电缆未插紧,将各电缆拔下后重新插紧。 2. 某条电缆有故障,更换电缆。 3. 上电顺序不对。应该先上伺服系统电,最后对控制器上电。 4.驱动器的轴号正确设定. 或终端插头未连接. 2.4 [Z55-RI/O未连接]  现象:实际情况是系统根本未有配备RI/O.而另一情况是系统确实配备了RI/O而且连接完成。但为何还会出现这种报警?  分析:● 上电顺序不对。先对控制器上电而后对RIO上电,结果造成控制器检测不到RIO.  主电缆CF10(控制器――基本I/O)连接不良。  处置: 1. 改变上电顺序。 2. 将CF10电缆重新插拔上紧。 3.检查对RI/O的供电电源。 2.5 [EMG LINE]――由于连接不当引起的急停故障  分析:可能是某连接电缆的故障也可能是连接故障。  处置:将各电缆重新插拔上紧。或将SH21电缆更换成R000  电缆。一般SH21电缆内有10根线,但对于C1型驱动器必须用R000型电缆。R000电缆必须是20根线全部接满。 2.6 [EMG SRV]――因为伺服系统故障出现的急停  分析: 1. SH21 电缆断线可能引起该故障。SH21电缆连接不良也可能出现该故障。 2.上电顺序不对也会出现该故障。  处置:更换SH21电缆并按正常顺序上电。 2.7 [ EMG PLC]――由PLC程序引起的急停#p#分页标题#e#  处置:监视PLC程序中引起的Y29F=ON原因,解除引起急停的故障。 2.8 [EMG STOP]―― PLC 程序未运行。  处置:1.检查控制器后面的“NCSYS ”旋钮是否=1”  将该旋钮置为“0” 2. 在显示器上设定PLC=“RUN”。 3.在GX-D软件的通讯画面上执行“格式化PLC内存”后,重新传入PLC程序。 2.9[U01——-无用户PLC]――尚未输入PLC程序 处置:输入PLC程序。 例301.机床剧烈抖动、驱动器显示AL-04报警< 故障现象:一台配套FANUC 6系统的立式加工中心 , 在加工过程中,机床出现剧烈抖动、 交流主轴驱动器显示AL-04报警。 分析与处理过程:FANUC交流主轴驱动系统AL-04报警的含义为“交流输入电路中的P1、F2、F3熔断器熔断”,故障可能的原因有:1)交流电源输出阻抗过高。2)逆变晶体管模块不良。3)整流二极管 (或晶闸管)模块不良。4)浪涌吸收器或电容 器不良。针对上述故障原因,逐一进行检查。检查交流输入电源,在交流主轴驱动器的输入电源,测得R、S相输入电压为220V,但T相的交流输入电压仅为120V,表明驱动器的三相输入电源存在问题。进一步检查主轴变压器的三相输出,发现变压器输入、输出,机床电源输入均同样存在不平衡,从而说明故障原因不在机床本身。检查车间开关柜上的三相熔断器,发现有一相阻抗为数百欧姆。将其拆开检查,发现该熔断器接线螺钉松动,从而造成三相输入电源不平衡;重新连接后,机床恢复正常。例302.驱动器出现报警“A”的故障维修故障现象:一台配套FANUC 0T的精工车床 ,开机后,系统处在“急停”状态,显示“NOTREADY”,操作面板上的主轴报警指示灯亮。分析与处理过程:根据故障现象,检查机床交流主轴驱动器,发现驱动器显示为“A”。根据驱动器的报警显示,由本章前述可知,驱动器报警的含义是“驱动器软件出错”,这一报警在驱动器受到外部偶然干扰时较容易出现,解决的方法通常是对驱动器进行初始化处理。在本机床按如下步骤进行了参数的初始化操作:1)切断驱动器电源,将设定端S1置TEST。2)接通驱动器电源。3)同时按住MODE、UP、DOWN、DATASET4个键4)当显示器由全暗变为“FFFFF”后,松开全部键, 并保持1s以上。5)同时按住MODE、UP键,使参数显示FC-22。6)按住DATASET键1s以上,显示器显示“GOOD”,标准参数写入完成。7)切断驱动器电源,将S1(SH)重新置“DRIVE” 。通过以上操作,驱动器恢复正常,报警消失,机床恢复正常工作。